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  • 聯(lián)軸器缺陷引起的振動故障分析
    時間:2019-04-09 11:24 作者:聯(lián)軸器 點擊:次
    本文的內容是關于聯(lián)軸器缺陷引起的振動故障分析,非常實用的基礎知識,,希望對你的工作和學習有所幫助。 聯(lián)軸器主要用來將多根轉子連接起來,,形成一根光滑軸系,傳遞扭矩和軸向

     本文的內容是關于聯(lián)軸器缺陷引起的振動故障分析,,非常實用的基礎知識,,希望對你的工作和學習有所幫助,。

     

    聯(lián)軸器主要用來將多根轉子連接起來,,形成一根光滑軸系,傳遞扭矩和軸向力等,。

     

    旋轉機械常用的聯(lián)軸器有齒式,、半撓性和剛性三種。

    • 齒式聯(lián)軸器主要用于小型機組,,允許兩轉子中心有   偏差,。

    • 半撓性聯(lián)軸器主要用于汽輪機轉子和發(fā)電機轉子之間的連接,可以適當補償聯(lián)軸器兩側軸承由于低壓缸抽真空,、發(fā)電機充氫,、軸承座溫差等因素所引起的轉子重心變化。

    • 剛性聯(lián)軸器主要用于大型機組,,結構簡單,,加工方便,傳遞扭矩大,。

     

    1齒式聯(lián)軸器缺陷引發(fā)的振動故障分析

     

    齒式聯(lián)軸器的典型結構如圖4-9所示,。兩端齒輪用熱套并加鍵的方法固定在軸端上,套筒兩邊的內齒分別與兩端齒輪相嚙合,,帶動兩個轉子同步旋轉,。

     

     

    在旋轉狀態(tài)下,外套筒徑向位置由齒尖間隙,。齒式聯(lián)軸器運行時間長后,,齒輪會因磨損而產(chǎn)生齒厚和齒隙不均、齒面接觸不良等缺陷,,傳遞扭矩過程套筒有可能偏向一側,,從而產(chǎn)生偏心和不平衡力。齒套徑向位置還與機組所帶負荷有關,。負荷改變后,,傳遞扭矩改變,,齒輪嚙合位置改變,齒套徑向位置和轉子平衡狀態(tài)將有可能因此而改變,。

     

    對聯(lián)軸器兩側軸承而言,,該缺陷產(chǎn)生的振動為同相。在機組并(解)列,、加(減)負荷過程中,,振動有可能會發(fā)生突變。齒牙磨損后,,   好的方法就是   換聯(lián)軸器,。當條件不具備時,也可在外套上嘗試加平衡配重,,補償由于外套偏向一側所引起的不平衡力,。實踐證明,這種補償方法在很多情況下是的,,可以讓機組繼續(xù)運行一段時間,。

     

    某電廠1臺6MW小型汽輪機已運行二十。1號,、2號軸承為汽輪機兩端軸承,,3號、4號軸承為發(fā)電機兩端軸承,。   近一年多來,,振動和噪聲逐漸增大。過大振動突出反映在1號~3號軸承垂直和水平振動幾乎同步發(fā)生變化,。

     

    表4-4給出了大,、小負荷兩種工況下的振動數(shù)據(jù)。從表中可以看出:

    • 低負荷下振動較大,,帶負荷過程中振動又發(fā)生了較大變化,;

    • 在兩種工況下,雖然振動幅值發(fā)生了變化,,但是1號~3號軸承振動相位變化不大,;

    • 帶負荷過程中,2號,、3號軸承垂直(水平)振動變化量的角度相同,。初步分析,振動是由于聯(lián)軸器磨損引起的,。轉速降至500r/min后,,特意監(jiān)聽聯(lián)軸器附近聲音,可以清楚地聽到齒輪嚙合不平穩(wěn)所發(fā)出的噪聲。

     

     

    大修中對聯(lián)軸器進行了檢查,,發(fā)現(xiàn)齒面磨損較嚴重,,齒隙明顯偏大。據(jù)此   換了齒式聯(lián)軸器,。大修后啟動,,不僅2號、3號軸承振動減小,,1號軸承振動也明顯減小,。

     

    2剛性聯(lián)軸器缺陷引發(fā)的振動故障分析

     

    齒式和半撓性聯(lián)軸器可在   范圍內補償轉子中心的變化,而剛性聯(lián)軸器對轉子同心度的要求較高,。剛性聯(lián)軸器缺陷引起的振動主要發(fā)生在聯(lián)軸器兩側軸承上,,可以分為以下幾種情況:

     

    • 聯(lián)軸器瓢偏

    如圖4-10所示,當聯(lián)軸器端面與軸中心線不垂直時,,螺絲擰緊后,,轉子將產(chǎn)生變形,軸頸處出現(xiàn)較大晃度,。距離聯(lián)軸器越遠,,轉子晃度越大。轉子撓曲變形不僅會產(chǎn)生較大的激振力,,還會破壞動靜間隙,導致軸承烏金或者汽封等處產(chǎn)生摩擦,。

     

     

    • 聯(lián)軸器張口或高低差過大導致轉軸晃度大

    一臺50MW汽輪機大修前振動較好,,通過臨界轉速時各點振動小于80µm。大修后   次開機時,,1號軸瓦過臨界轉速時的振動高達240µm,,被迫打閘停機。初步認為是平衡問題,。在末級葉輪上加重1.3kg后,,機組沖過臨界轉速。但在3000r/min轉速下振動明顯增大,,2號軸瓦達到105µm,,而且1號軸瓦振動不穩(wěn)定。揭開前箱檢查,,發(fā)現(xiàn)汽輪機主軸與主油泵短軸連接聯(lián)軸器晃度達0.4mm,。校正缺陷并去掉所加平衡塊后,振動正常,。過臨界轉速,,振動小于100µm,定速下振動小于30µm。

     

    某臺125MW汽輪發(fā)電機組勵磁機與發(fā)電機轉子采用波紋節(jié)相連,。大修前,,過臨界   大振動為56µm,大修后變?yōu)?20µm,。調查發(fā)現(xiàn),,大修中發(fā)電機重套了后對輪。進一步檢查勵發(fā)對輪,,發(fā)現(xiàn)前對輪晃度為1.6mm,,后對輪晃度為1.4mm,勵磁機軸頸跳動為1.2mm,。消缺后開機,,振動明顯減小。

     

    某臺汽輪發(fā)電機組甩負荷后再次開機時,,勵磁機振動達到56µm,,較甩負荷前明顯增大。停機檢查發(fā)現(xiàn),,勵磁機轉子軸頸晃度為0.42mm,,而甩負荷前軸頸晃度只有0.08mm。檢修中對軸頸晃度大的缺陷進行了處理,。檢修后開機時,,軸承振動減小為32µm。

     

    早期的國產(chǎn)200MW汽輪發(fā)電機組,,如圖4-11所示,,中壓和低壓轉子之間有一段跨距為4m、壁厚為0.04m的空心軸,,又稱接長軸,。該軸段剛性較差,在運行中晃動很大,,容易引起3號,、4號軸承振動超標,已經(jīng)成為這類機組的通病,。該型機組在運行中應嚴格防止接長軸承受沖擊扭矩如甩負荷,、非同期并網(wǎng)等,檢修中應盡可能減小接長軸與轉子對輪組裝后的晃動和瓢偏值,。

     

     

    • 聯(lián)軸器螺栓連接緊力不同

    這種缺陷對振動的影響和聯(lián)軸器票偏相同,。檢修后,通過調整螺栓連接緊力來調整轉子晃度的做法是不可取的,。

     

    • 聯(lián)軸器偏心

    其產(chǎn)生振動的機理猶如偏心輪激振,。當偏心超過   程度后,,引起的振動會   大。

     

    上述幾種情況都會誘發(fā)轉軸振動,。低轉速下的轉軸晃度值可以比較好地反映聯(lián)軸器上述缺陷情況,。一般而言,當?shù)娃D速下轉軸晃度值大于50µm,,   引起重視,。

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